RoBoard魔人的機器人日誌

2014/5/16

[EduCake] EduCake平衡車全新再進化

在之前,本魔拿到了這台EduCake平衡車, 本魔認為相當有趣, 因為使用的是實驗用的小馬達及小型行動電源, 所以出現許許多多不同的問題, 但也將這些問題一一排解,現在就來介紹遇到的問題及解決的方法。 首先,最大的問題是平衡, 先前做的版本其實並不是相當穩定, 之後本魔加入了PID去做調整,加入了Kp與Kd雖然穩定許多, 但還是經常出現爆衝無法平衡的問題, 最後加入了Ki,情況才穩定下來。 接著是馬達力道問題, 基本上兩顆馬達的精度就不是很高, 所以有時會出現一輪轉一輪不轉的情況(即一輪未克服摩擦力), 接著就是克服摩擦力的力道有點大, 這樣使得馬達無法相當低速的旋轉,在克服摩擦力後的轉速過快, 平衡時會無法精準的調整到我要的轉速,使得平衡又再難上一個層次。 接著的問題是施力過大時,陀螺儀會當掉, 一開始本魔也是百思不得其解, 電表、示波器都測試過,結果去詢問了電路的達人, 他幫我加了幾顆電容,就解決了, 似乎是電流被拉低,導致陀螺儀重啟。 接著是要在倒地時自己站立起來, 本魔發現力道相當不夠,所以將電源做了更換, 換成7.4V的鋰電池,在加上5V穩壓電路供給控制板。 以上是近期遇到的問題, 也確實的想辦法解決了, 而之後,本魔會再加入移動控制, 請各位敬請關注! code: #include...
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